ANALISI DI FATTIBILITA’ CARTER MOTORE LOMBARDINI FOCS 702 Candidato Paolo Piccinini Relatore Prof.Ing. Luca Piancastelli Facoltà di Ingegneria Scopo della tesi Individuare la causa delle difettosità riscontrate nel componente 1. processo fusorio 2. il carter 3. simulazione numerica Proporre una soluzione 4. analisi e soluzioni Facoltà di Ingegneria Il componente Carter coppa olio Getto monolitico pressofuso Stampo acciaio Lega d’ alluminio UNI 5076-74 Volume 650 cm3 Superficie stampata 126.000 mm2 Facoltà di Ingegneria Il problema Macro porosità esterne localizzate sulle superfici di tenuta Micro porosità interne localizzate nel cuore del metallo Facoltà di Ingegneria I primi interventi Modifiche all’attacco di colata con aggiunta di 2 canali laterali ausiliari Aggiunta di materozze di contenimento nella zona maggiormente colpita Facoltà di Ingegneria Individuare la causa del problema Simulazione numerica FEM riempimento cavità stampo ProCast Facoltà di Ingegneria Pre-processing Conduttività termica Densità Calore specifico Calore latente Temp. solido liquido Tempi Pressioni Velocità Facoltà di Ingegneria Simulazione Tempo di riempimento cavità originaria Tempo di riempimento dopo la modifica Facoltà di Ingegneria Simulazione Pressione di seconda fase getto originario Pressione di seconda fase dopo la modifica Facoltà di Ingegneria Analisi dei dati elaborati Il tempo di riempimento di 5.2 secondi è pienamente sufficiente affinché i fronti siano nello stato ancora fuso garantendo una buona saldabilità degli stessi La pressione di mantenimento impartita dalla macchina è poco influente ai fini della compattazione Le modifiche apportate allo stampo non garantiscono comunque una configurazione ottimale del processo fusorio Facoltà di Ingegneria Monitoraggio Temperatura carica 695 - 698 °C Temperatura stampo 270 °C I parametri monitorati suggeriscono di cercare altrove le cause delle difettosità Facoltà di Ingegneria Lo stampo Punzone mobile Matrice fissa Facoltà di Ingegneria Carrello mobile Il gradiente di scambio termico convettivo tra fuso e pareti del carrello sono maggiori del gradiente velocità di avanzamento dei fronti i quali arrivano troppo freddi nel punto di giunzione Facoltà di Ingegneria Le possibili soluzioni Ricavare all’interno del punzone un circuito idraulico di riscaldamento gestito da una centralina di controllo esterna Sostituire il carrello di estrazione con un tassello in sabbia Facoltà di Ingegneria Conclusioni Le modifiche apportate allo stampo hanno migliorato l’efficienza del processo, ma non hanno risolto il problema La simulazione ha dimostrato come i parametri di processo siano corretti Ai fini di ottenere una riduzione sensibile dei ritorni di fonderia bisogna intervenire nuovamente sullo stampo Valutare la natura dell’investimento Facoltà di Ingegneria