Quality control della produzione RPC-CMS QC5: Chamber CMS RPC group Tutti le informazioni e i risultati di ciascun QC# sono riportati nel database (http://webcms.ba.infn.it/rpc/). QC4: Double gaps QC3: Single gaps QC2: Bakelite and components HPL - Cronistoria e fatti 2000 Inizio misure 2001 2002 Prima stima extracosti basati sullo scarto di produzione delle gap alla GT(non c’erano ancora camere) CMS RPC group CMS usa RPC senza olio di lino filmatura pannelli (400) Problemi sul deposito di colla del film dopo un periodo di stoccaggio Studi ed R&D sull’olio decisione del management di CMS di usare RPC con olio di lino CMS produce secondo lo standard ( in realtà diverse tipologie: si passa dal melaminico e fenolico al nuovo superficiale) in questo periodo si verificano i problemi di scollamento (250) CMS RPC group Cronistoria e fatti Stima extracosti: novembre 2002 Nella stima non furono inserite le lastre con film e quelle scollate che si stava cercando di recuperare Prezzo: 16,31 €/mq (taglio incluso) Lastre : 1620 (4 mq/lastra) Tot : 127 k€ Cosa non si sapeva e quindi non è stato incluso: •Scarti dovuti al test finali in Italia •Scarti dovuti ai trasporti •Scarti dovuti ai test agli ISR 70 % Update extracosti ( maggio 2003): costo invariato e scarto diminuito 2003: assegnati 84 k€ Cronistoria e fatti CMS RPC group 2004 Assegnati 43 k€ ....( 30% rimanente) Nuovi ordini (Bari) Prezzo Nuovi ordini: 17,80 €/mq (taglio incluso) (+ 8%) piena produzione Produzione: scarti DG, camere CMS RPC group RIASSUNTO lastre NON inserite negli extracosti 400 lst x 4 mq/lst x 17,8 €/mq = 28,5 k€ ( film) 250 lst x 4 mq/lst x 17,8 €/mq = 17,8 k€ ( scollatura) 120 lst x 4 mq/lst x 17,8 €/mq = 8,5 k€ ( +8% prezzo) --------Tot. 54.8 k€ QC3 single gaps: procedura CMS RPC group QC5: Chamber Leak test e test spaziatori sovrapressione di 20 mbar: ispezione visiva tenuta livello 15 min circa QC4: Double gaps QC3: Single gaps QC2: Bakelite and components Test di Corrente: I vs HV (1000 kV/15 min) 2-3 ore circa ad HV = 9.5 kV Limite di scarto: 5 mA per gap a (9.5 kV) Da Aprile 2004: scan di tensione e registrazione dati automatico con sistema field-point/lab-view lettura della corrente con sensibilità di 0.1 mA Monitor di corrente (HV= 9.5 kV) per circa 12 ore Gas leakage& Overpressure 1st test 2nd test SG Rejected 1 Current vs HV SG Rejected 2 . STOP SG Accepted QC3 single gaps: scarti - accettazioni CMS RPC group 100 90 80 Accettate 70 Scartate 60 50 40 30 20 10 2000 SG full tested 2000 1900 1800 1700 1600 1500 1400 1300 1200 2003 1100 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 2004 2005 TOT. Prodotte Full tested Accettate Scarto QC3 2359 2000 1627 (81 %) 373 (19 %) QC3 single gaps: dettagli scarti CMS RPC group 30 Spaziatori 25 Leak 20 corrente 15 Altro 10 5 10 0 20 0 30 0 40 0 50 0 60 0 70 0 80 0 90 0 10 00 11 00 12 00 13 00 14 00 15 00 16 00 17 00 18 00 19 00 20 00 0 2003 2004 2005 Pressione di rottura spaziatori Distribuzione correnti SG accettate (HV= 9.5 kV) mbar Esempio Set SGs testate GT CMS RPC group Scan Corrente vs HV Monitor Corrente (HV 9.5 kV) per circa 10 ore QC4 double gaps: procedura in GT CMS RPC group QC5: Chamber QC4: Double gaps Test di Corrente: I vs HV (1000 kV/15 min) Limite di scarto: 5 mA per gap QC3: Single gaps QC2: Bakelite and components Da Aprile 2004: scan di tensione e registrazione dati automatico lettura della corrente con sensibilità di 0.1 mA e Monitor di corrente (HV= 9.5 kV) per circa 12 ore Da Dic 2004: Nuovo Test di leak dopo assemblaggio DG . QC4: Double Gap CMS RPC group 100 90 80 DG accettate 70 DG SCARTATE 60 DG on wait 50 40 30 20 10 0 100 200 300 400 500 600 700 800 Prodotte Accettate Scartate 768 735 33 (4.3 %) Comprensive di scarti in GT e HT Nei casi in cui la doppia gap può essere recuperata sostituendo una delle SG singola gap lo scarto è pesato con un fattore 0.5. CMS RPC group DG (GT) nel 2004 Tot. Prodotte DG scartate DG modificate (sostituzione di una SG) % rigetti RB1 92 1 3 2.7 RB2-4 149 4 2 3.4 RB3 101 0 2 1.0 Totale 342 5 7 2.5 Tipo Nella valutazione delle percentuali, viene pesato al 50% il rigetto nel caso di sostituzione di una sola gap 6 % DG modificate 5 4 % scarti Nel caso delle RB2-4 viene mostrato la percentuale delle DG scartate e modificate raggruppate in quattro diversi periodi % Dg scartate RB2-4 3 2 1 0 feb-04 mag-04 ago-04 nov-04 DG HT CMS RPC group Fase I: Prima di maggio 2004 le DG provenienti dalla GT non venivano ritestate in HT. La camera assemblata viene testata e spedita a Pavia. Fase II: dopo Maggio, a causa di un aumento della reiezione delle camere in HT, tutte le DG vengono testate in HT prima dell’assemblaggio. Test in HT: • leak test • I vs HV test • I vs time (per 24-48 ore) Aggiornamento reiezione DG (HT) 40 36 35 30 25 26 24 20 15 10 5 5 4 6 1 0 0 447-482 593-622 653-705 773-779 maggio-luglio 04 settembreottobre 04 novembre 04 - gennaio 05 febbraiomarzo 05 0,18 0,16 0,14 0,12 0,1 0,08 0,06 0,04 0,02 0 DG testate in HT DG rigettate in HT percentuale scarto CMS RPC group Azioni intraprese: • sigillatura zona beccuccio • rifinitura beccucci • cassa trasporto rafforzata • carrellini per movimentazione • Inserimendo DG nella cassa più sicuro • periodo di flussaggio maggiore DG testate in HT L’utilizzo del sigillante sembra migliorare molto i problemi di sfrigolio su beccuccio Rispetto ai dati presentati la scorsa volta Recuperate 3 DG (sigillante su beccucci), testate nuove DG arrivate in HT e risultate tutte OK. 40 35 30 25 20 15 10 5 0 36 26 DG testate 24 rigettate per leak rigettate per HC 2 3 0 maggioluglio 04 6 2 2 0 settembreottobre 04 1 0 0 rigettate per scariche 0 0 0 novembre febbraio04 marzo 05 gennaio 05 Rigetti di DG alla GIF ed altro… CMS RPC group Durante il 2003 /2004 #3 camere RB1 sono state sotto test alla GIF. Le doppie gap ( # 6) andranno sostituite Nel 2003 #4 doppie gap RB3 sono state spedite a Sofia per mettere a punto il tavolo di assemblaggio e le procedure di test. Le doppie gap andranno sostituite # 1 camera RB3 a Napoli per test DCS e sistema HV Totale # 12 DG da costruire QC5 Test Camere: procedure CMS RPC group QC5: Chamber 1) Sito di costruzione (HT-GT-SOFIA): QC4: Double gaps Leak test QC3: Single gaps Strip connectivity- LV Cooling test-leak test Curva di currente VS HV (LIMITE di ACCETTATAZIONE: 5 mA per gap) Monitor corrente (HV costante) 12-24 ore. 2) Sito (cosmics) test (BARI-PAVIA): Curve di currente VS HV (LIMITE di ACCETTATAZIONE: 5 mA per gap) Monitor corrente (HV= 9.6 kV costante) 10gg Chamber performance: efficienza-noise-cluster size in singola e doppia gap. 3) ISR: Stabilità corrente per 15-20 gg. Noise test Leak test QC2: Bakelite and components Status Chamber Production CMS RPC group CH type RB1 RB2/4 RB3 Built 71 144 84 Rejected 9 (13%) 14 (10%) 8 (10%) To be built 120 - (71-9) = 240 – (144-14) = 120 – (84-8) = 58 To be built in total (with % of rej) 58 + .13*58 = 66 110 110 + .10*110 121 44 44 + .10*44 = 49 Summary Chamber Rejection Leak ISR Bari/Pavia/Sofia current other Leak current other CMS RPC group HT/GT Leak current other Ch type 1 0 1 1 3 0 0 3 0 RB1 2 5 1 0 1 1 0 1 3 RB2/4 0 2 1 0 5 0 0 0 0 RB3 CMS RPC group Dettagli scarti camere distinti per tipologie di camere Reiezione camere RB1 9 camere riaperte corrispondenti a 13 DG rigettate Reiezione camere camere prodotte camere riaperte per sostituire DG percentuale riaperture 18 16 16 CMS RPC group 0,35 16 0,3 14 14 0,25 12 10 9 10 8 0,2 0,15 6 6 0,1 Le DG scartate da camere appartengono tutte al range della produzione DG 20022003. 4 0,05 2 0 0 giugnosettembre 2003 ottobredicembre 2003 gennaiomarzo 2004 aprile-luglio 2004 settembredicembre 2004 gennaiomarzo 2005 dettaglio reiezione DG da camere 12 11 10 In media sono necessarie 1.3 DG per riassemblare una camera RB1 8 6 DG scartat da camere 4 2 2 0 HC leak Reiezione camere RB2 In media sono necessarie 1.6 DG per riassemblare una camera RB2-4 ready 25 CMS RPC group accett. BA-PV accett GT-HT 20 on wait Periodo CH prodott e CH Rigettate DG scartate Fino a Giugno 2003 27 7 11 Luglio - Dic. 2003 29 2 3 Genn- Giug 2004 47 4 7 Luglio-Dic. 2004 37 1 2 Genn-Marzo 2005 4 0 0 CH scartate 15 10 5 0 fino ad Aprile 03 luglio 03-febb 04 giugno 04-nov 04 fino a marzo 05 Tipologie di scarto distinti per sito di test Scarti camere distinti per siti di test 7 6 6 scarti ISR 5 BA-PV 4 GT corr 5 altro 4 leak 3 3 2 2 1 1 0 0 ISR fino ad Aprile 03 luglio 03-febb 04 giugno 04-nov 04 fino a marzo 05 GT BA Reiezione camere RB4 CMS RPC group ready 25 accett. BA-PV accett GT-HT 20 on wait CH scartate 15 10 5 0 nov 03-feb04 aprile 04 oggi Tipologie di scarto distinti per sito di test ISR GT corrente altro 1 leak 1 BA 0 0 1 1 % Reiezione camere RB3 CMS RPC group Periodo CH prodotte CH Rigettate DG scartate 2002 18 1 2 2003 27 4 4 2004 18 2 2 2005 21 1 1 16 14 12 10 8 6 4 2 0 2002 2003 2003 2004 2004 2005 2005 Anno In media sono necessarie 1.2 DG per riassemblare una camera RB3 Chamber results (1) CMS RPC group Chamber results (2) CMS RPC group Monitor BARI Accettata Scartata Ultima camera scartata: monitor 15 gg Test ISR: procedure First period October- Dec 03 Flushing with final gas mixture for one day before starting HV tests • Flow rate 8 l/h per chamber HV conditioning: Current vs Voltage curve current stability check at 9200 V for 15-20 days. 6 rejected for steady increasing of current in this period CMS RPC group Esempio CMS RPC group BAD Good Test ISR: scarti CMS RPC group New procedure since 04: flush with final gas mixture for at least 5 day before switching ON the HV. Oct-Dic 03 CH 6 (corr) Lug-Ago 04 CH 1 Jen-Feb 04 Mar-Apr 04 CH 1 (corr) - Set-Ott 04 CH 1 Nov-Dic 04 CH 1(leak) May-Jun 04 CH 2 (leak) Gen-Feb 05 CH 1 Richieste CMS RPC group