Three months later…. •Mario De Vincenzi •Silvio Morganti •Salvatore Nuzzo •Rinaldo Santonico 14 Marzo 2002 QuickTime™ and a Sorenson Video decompressor are needed to see this picture. Sommario Status Upgrade a General Tecnica Attuazione del PP 2002 confronto con le previsioni problemi: Nuova bakelite impatto sulla produzione Test a GT Strip/Assemblaggi Come procedere ?/Conclusioni Upgrade in corso a GT (slide del 18/12/2001) INCOLLATRICE AUTOMATICA Installata in sala assemblaggio. Startup semi-automatico (colla e distanziali in automatico, traslazione in manuale) previsto per Gennaio 2002 SOLLEVATORE braccio meccanico per la movimentazione del pressino. Installato pilastro rinforzato in sala assemblaggio. Startup Gennaio 2002. PIZZERIA in preparazione. Installazione durante le vacanze di Natale. Startup Gennaio 2002 – CAPANNONE autorizzazioni, finalmente!, concesse. 40 gg lavorativi per la struttura più il tempo necessario per allestimento interni (pavimento, luce etc..). Sartup: Marzo/Aprile 2002 ATTREZZATURE SPECIFICHE numero e tipologia dipende dal piano di produzione. Tempo necessario alla realizzazione: 2/3 gg per attrezzatura. – OLIATURA serbatoio più grande. Ordinato. Startup Gennaio 2002 Risorse Umane Una nuova persona assunta per la costruzione delle gap, una seconda per gli assemblaggi (BaBar, CMS, ARGO). Ne serve ancora un’ altra. previsioni vs attuazione: confronto diretto 6 0 6 3.6 6 5 0 0 18 5 25 5 4 0.8 4 2.4 4 5 12 5 CMS Previste Fatte ARGO 3 4 102 43 40 5 5 6 5.4 6 5.8 6 3.6 6 3.6 27 5 29 5 18 5 18 5 5 2.4 5 3.2 5 3.2 5 3.2 12 5 16 5 16 0 16 0 222 135 25-Mar 6 0 5 18-Mar Previste Fatte 5 11-Mar 5 WT 4-Mar 5 25-Feb 4 18-Feb 28-Jan 3 11-Feb 21-Jan ATLAS WT MARZO 4-Feb 14-Jan FEBBRAIO 7-Jan GENNAIO 5 5 5 5 6 4.8 24 5 140 60 WT 252 159 5 5 5 5 3.2 165 76 16 STOP Produzione Argo Fatte 4 0 4 0 4 0.8 4 2 BaBar 0 3 0 4 4 5 10 5 68 14 4 2.2 4 2.6 11 5 13 5 108 38 5 108 38 5 FINE Produzione Previste Fatte Tot previste Tot Fatte 2 0 2 0 2 2.2 2 3.2 0 0 11 80 37 34 27 2 3.4 2 3 2 2.8 2 1.2 16 17 15 14 6 80 63 85 67 85 73 65 48 65 40 74 79 74 79 55 40 0 0 0 0 0 0 Un altro punto di vista Il confronto diretto non dà indicazioni sulla reale sostenibilità del PP2002 indica solo che ci sono stati (molti) problemi Per capire se il PP2002 è veramente sostenibile bisogna limitarsi a considerare solo i giorni in cui sia GT che gli esperimenti erano in condizione di rispettare le “regole del gioco” Confronto “rinormalizzato”: 1) Lo start-up è fissato al momento in cui la macchina incollatrice è operativa (2 settimane di ritardo rispetto al 7 gennaio). 2) Si valuta la produzione raggiunta solo nei giorni lavorativi (if any) in cui • GT è in condizione di attuare il piano • Le richieste di produzione degli esperimenti sono compatibili con il piano Confronto “corretto” 3 6 5.4 6 5.8 6 6 6 6 27 0 29 0 18 2 18 2 4 5 4 5 10 0 10 0 25-Mar 3 18-Mar 25 0 5 11-Mar 18 0 42 43 5 WT 4-Mar 6 6.3 25-Feb 6 6 18-Feb Previste Fatte 11-Feb 4 WT MARZO 4-Feb 28-Jan 3 7-Jan 21-Jan FEBBRAIO ATLAS CMS 14-Jan GENNAIO 5 5 5 5 138 135 WT 138 135 5 5 5 5 NOT READY Previste Fatte ARGO 3 4 5 5 16 20 16 20 STOP Produzione Argo Fatte BaBar 4 1.3 4 2.5 4 3 10 4 28 14 4 2.2 4 2.6 11 5 13 5 68 38 5 68 38 3 FINE Produzione Previste Fatte Tot previste Tot Fatte 2 3.7 2 4 11 36 33 14 27 2 3.4 2 3 2 2.8 2 2 16 17 15 14 6 48 51 60 55 60 57 36 42 32 34 50 79 50 79 0 0 0 0 0 0 0 0 commento alla tabella In 7 settimane non è mai accaduto che GT e tutti e 4 gli esperimenti rispettassero simultaneamente le prescrizioni del PP2002 Nonostante questo sono state realizzate anche 17 o 18 camere in un giorno, entro 8 ore, ma di 6 tipologie diverse (dovevano essere 3), e una parte a mano l’altra in automatico. Questo numero confrontato con il record di 12 gap/day (in manuale, 3 tipologie) realizzato durante il test di Settembre 2001 indica che in condizioni “ottimali” la quota di 18 gap al giorno potrebbe essere raggiunta con facilità. ma quali sono stati i problemi ? ..... ATLAS CMS ARGO BaBar LHCB 7-Jan 8-Jan 9-Jan 10-Jan 11-Jan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14-Jan 15-Jan 16-Jan 17-Jan 18-Jan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21-Jan 22-Jan 23-Jan 24-Jan 25-Jan 3 5 5 5 0 0 2 0 0 2 0 1 1 2 0 2 2 2 2 2 28-Jan 29-Jan 30-Jan 31-Jan 1-Feb 5 4 5 5 6 2 2 2 2 4 2 2 1 2 3 2 4 2 4 4 4-Feb 5-Feb 6-Feb 7-Feb 8-Feb 6 6 5 5 5 4 2 2 2 2 3 2 0 2 3 4 4 4 2 3 11-Feb 6 2 2 2 0 5 10 8 9 4 36 11 12 10 13 17 63 17 14 11 11 13 66 12 12-Feb 6 4 4 3 17 13-Feb 6 4 4 4 18 14-Feb 5 4 15 6 2 3 0 3 15-Feb 3 18-Feb 6 2 0 4 11 73 12 19-Feb 0 2 0 2 4 20-Feb 0 2 2 4 21-Feb 22-Feb 6 6 5 5 0 0 0 4 2 25-Feb 26-Feb 6 6 5 5 0 0 2 2 15 13 48 13 13 27-Feb 5 2 2 9 28-Feb 1-Mar 6 6 2 2 2 2 4-Mar 5-Mar 6-Mar 4 6 6 2 2 4 2 10 10 55 8 8 10 7-Mar 5 4 9 8-Mar 3 4 7 La incollatrice non è ancora pronta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ATALS e' a GT per selezionare le lastre: 8 Gennaio comunica prima lista (80 lastre) CMS: bakelite non ancora a GT. Chieste camerette di prova 50x50 CMS : bakelite non ancora a GT : si producono 2 RB3 a mano ARGO sospende gli assemblaggi. GT riduce la quota giornaliera di ARGO BaBar produce due FM a mano (non si possono fare con la macchina) BaBar inizia la costruzione delle BELT in automatico, previste 4 Gap/day a meno di cambi di attrezzatura (Ulteriore elemento di disturbo) CMS: regime "misto" 2 RB3 in automatico la mattina + 2 RB3 in manuale a fine turno (se possibile) . Arriva la bakelite per le RB1 Manca la cornice fresata per ATLAS : 1 gg perso CMS: fatte solo 2 in automatico. Conversione attrezzatura per fare 3 RB1 + 2 RB3 in automatico GT ferma la produzione di ARGO per testare la nuova bakelite: non si incolla Mancano le cornici (problemi con il fornitore, 2gg persi per ATLAS) LHCB annuncia la sua intenzione di fare le gap a Marzo. Poi non se ne sa' piu' nulla ARGO ferma la produzione delle GAP BaBar: fine produzione delle Belt in automatico CMS test sulle GAP. La bakelite ha la stessa sindrome di ARGO + Scoperto problema sulla macchina Incollatrice CMS ferma la produzione delle RB1 (bakelite non incolla) e seguita con RB3 (vecchia backelite) a mano Finite BOL cambio attrezzatura a BOS conclusioni il “Problema” è che il PP concordato non è mai stato attuato. E’ stato provato definitivamente (se mai ce ne fosse stato bisogno) che le “emergenze” di un esperimento si ripercuotono sempre sulla produzione degli altri. – L’impatto può essere minimizzato informando tempestivamente la commissione ricerca di soluzioni di bakup variazioni “on the fly” del PP a favore di altri esperimenti Problemi specifici: – Failure della incollatrice automatica: 10 gg di stop (ma è stato risolto) – Problemi generati da PanPlà: NEW consegna della bakelite. Una spada di damocle che aleggia su tutti gli esperimenti. Potrebbe servire una interfaccia unica anche verso PanPla.... qualità della bakelite la nuova bakelite Le ultime forniture di bakelite (a partire da Dicembre 2001) sono refrattarie alla colla.. 1. la colla non aderisce (a volte non rimane neanche un “alone” di colla sulla lastra che pare “nuova”) 2. quindi i bottoni non si incollano o si staccano con sovrappressioni minime (1-2 mbar) 3. Il problema sembra affliggere solo una faccia delle lastre bi-melaniniche (ma è difficile identificarla a priori) 4. La mancata adesione si manifesta a volte a “macchia di leopardo” a volte uniformemente su tutta la superfice (i.e. tutti i bottoni scollati. Cosa è cambiato nella produzione ?: • Panplà ha una nuova pressa. La qualità delle lastre di finitura è migliore, qualche variazione nel ciclo termico. incollaggio: impatto sulla produzione 1. ARGO: ha fermato la produzione 2. CMS: ha finito le RB3 (con la vecchia bakelite). Ferma 3. BaBar: la parte finale (per fortuna una frazione piccola del totale) della produzione è stata fatta con bakelite nuova. Il 90% delle GAP prodotte con questa bakelite non è usabile (in media 18 bottoni scollati per Gap) 4. ATLAS: per ora prosegue la produzione con la bakelite “vecchia”. Scorte esaurite la prossima settimana (circa). 5. Il problema potrebbe interessare tutti gli esperimenti che hanno prodotto recentemente o hanno in produzione bakelite a PanPla (es: OPERA, LHCB) incollaggio: Action Items 1. Avviate subito da GT una serie di prove per trovare una soluzione immediata • prove con diversi trattamenti superficiali delle lastre • agenti chimici (solventi) • trattamenti meccanici (spazzolatura) • a medio/lungo periodo • in contatto con 3M e kodak per testare colle diverse • lavorazioni meccaniche sulle lastre (fresatura) 2. Esperimenti • pressing su PanPlà per capire meglio cosa è cambiato nella produzione della bakelite. incollaggio: test a GT 1. Alcune prove preliminari di GT sono promettenti. Gli aspetti da valutare sono molti: 1. classe di tossicità dei solventi 2. lavorabilità (volatilità, tempi di asciugatura) 3. adesione della colla sulla superfice trattata 4. adesione dell’olio sulla superfice trattata 5. polimerizzazione in presenza di residui contaminanti 6. impatto del trattamento sul funzionamento del rivelatore incollaggio: test a GT (2) ARGO_2 <T>=3.1 Kg CMS_1 <T> = 11.9 Kg chimico ARGO_1 <T>=4.8 Kg incollaggio: prime indicazioni ARGO_2 <T> = 3.1 Kg provati 6 solventi diversi con spazzolatura(*) della lastra A <T> = 21.7 Kg I due candidati migliori: A) Metilchetone B) Acetato di Butile Prova compatibilità olio: ok BaBar Ottobre 2001 B (*) spazzola in nylon semi-rigida: il trattamento superficiale non lascia segni visibili sulla lastra <T> = 17.3 Kg incollaggio: prime indicazioni <T> = 21.9 Kg A CMS_1 provati 6 solventi diversi con spazzolatura(*) della lastra I due candidati migliori: A) Metilchetone B) Acetato di Butile <T> = 20.7 Kg B Prova compatibilità olio: ok (*) spazzola in nylon semi-rigida: il trattamento superficiale non lascia segni visibili sulla lastra <T> = 11.9 Kg PP2002: programma a breve 1. Priorità alle attività di test sugli incollaggi 2. Continuare la produzione fino ad esaurimento delle scorte di vecchia bakelite: BaBar: può produrre le gap perse usando vecchia bakelite di ARGO. Già tagliata a Riva. Start: questa settimana ATLAS: prosegue la produzione come da schedula. CMS: STOP PP2002: futuro prossimo Nelle prime settimane di realizzazione del PP2002 sono stati accumulati ritardi più o meno significativi da tutti e 4 gli esperimenti in produzione. A questi si aggiunge lo stop introdotto dal problema della bakelite I problemi di startup hanno un impatto rilevante soprattutto per ARGO e CMS che nel primo quadrimestre del 2002 concentrano il 90% della loro produzione annuale. ATLAS: risente soprattutto dello shift iniziale, ma più dell’ 80% della sua produzione è schedulata da Aprile in poi. Una eventuale revisione del PP2002 sarà discussa con tutti gli esperimenti appena trovata una soluzione al problema bakelite. Assemblaggi & produzione strip ATLAS e BaBar lamentano ritardi in questo settore – Lavorazioni non a regime (CMS stava definendo le procedure finali) – reparto sottodimensionato: occorrono altre due persone Assegnata una nuova persona al reparto Una seconda sarà assunta a fine “training” della prima (entro aprile) – coordinamento Almeno all’inizio serve una persona che, conoscendo i problemi specifici degli assemblaggi, segua lo startup con attenzione (Se ne fa’ carico la commissione) Conclusioni E` opinione della commissione che la quota di 18 gap/day non sia ottimistica e può essere considerata lo standard produttivo di GT: il PP2002 può essere mantenuto come reference per la programmazione della produzione di massa. E’ determinante che gli esperimenti e GT rispettino le prescrizioni del piano. Gli sforzi fatti in questo senso non sono ancora sufficenti Coordinamento a Panpla: Creato un gruppo di coordinamento per armonizzare le richieste di produzione/taglio degli esperimenti a PanPla (Rif: Spinetti) Il problema della bakelite è serio ma una soluzione a breve sembra esserci. Bisogna capire bene come interagire con PanPlà. Assemblaggi: La commissione si fa carico di proporre un PP2002_A specifico per la produzione delle strip e gli assemblaggi. GT deve completare gli organici nel minore tempo possibile